近些年,运河选煤厂洗煤厂滤液暖气管道改装完成,并顺利图片放进食用,年可降低成本煤气费近20万元。
该厂原滤液暖气管道控制系统为煤泥水路过刮刀离心机压滤后,滤液水汇成至滤液水糟,经滤液暖气管道,溢出至滤液水桶,再由45KW滤液自吸泵转到煤泥精提池,产出无限循环选择。为进的一步优化提升装置生产技术,缩减间方面,细化生产技术工作流程,洗煤厂对滤液下下水管路装置去了总布局整改,将滤液洗菜盆留言板的滤液水领班道(DN400)手表进水端引接煤泥下下水管路,在滤液水领班道(DN400)出液端进行安装一根水阀体,使滤液水经滤液洗菜盆,可以直接进水口至煤泥水领班道,进人煤泥沉淀池循坏运行,缩减了滤液水进人滤液水桶,滤液水泵电机气流输送方面。
根据了解,运河露天煤矿洗煤厂滤液暖气管道更新后,使滤液水体系避免了滤液水渗入滤液水桶,滤液增压泵气流输送步骤,从可以耗电量管理方面考量,45KW滤液增压泵,一整天累计数操作5小时内,确定电价格0.7元/kwh算出,每人每年可以煤气费近50万元。从合理利用用料地方要考虑,软件系统变革重新后,45KW滤液泵不操作,简化法了技艺步骤流程的一并,避免了自动化设备隔绝、风轮等备品零配件的浪费,每次又可节约了原材料备用件杂费近百万元。
(运河矿井 钱洲 陈功堂)